“大家或多或少都了解一些理论,但如何结合实际就需要创新了。"
厂长沉吟片刻,最终拍板:"好!就按赵明同志的方案验证!"
方案确定后,立即开始实施。
赵四首先设计制作了简单的光电相位检测装置:一个支架上安装光电传感器,对面安装一个小灯泡,主轴端面贴上小块反光铝片。
当主轴旋转时,反光片每经过一次,光电传感器就产生一个脉冲信号,作为相位参考。
振动测量使用厂里现有的机械式振动仪,虽然精度不高,但足以判断振动趋势。
最重要的试重块,赵四建议用不同厚度的紫铜片制作,可以精确控制质量,并且容易用胶暂时固定在平衡槽上。
准备工作就绪后,第一次测试开始。
所有技术人员都聚集在机床周围,紧张地注视着。赵四亲自操作测量设备,张工指挥机床启停。
第一次在A点添加试重,主轴启动后,振动反而加剧了。记录下振动数据和相位。
换到B点试重,振动略有减小。记录数据。
换到C点试重,振动变化不明显。记录数据。
三次测试后,赵四立即在临时搭建的计算桌上开始计算。
他运用振动矢量合成原理,将三次测试的数据代入方程组,求解不平衡质量的大小和方位。
"计算结果显示,不平衡质量约为350克,方位角在距C点25度方向。"赵四报出计算结果。
按照这个结果,他们在计算出的方位添加了相应的配重块。
第二次启动测试,所有人的心都提到了嗓子眼。
主轴转速缓缓提升。。。800转。。。1000转。。。1200转。。。
"振动减小了!"操作员惊喜地喊道。振幅指示表显示振动值已从0。15mm降到了0。08mm。
"继续加速到1500转!"赵四命令道。
转速继续提升,振动值略有增加,但最终稳定在0。10mm,比第一次测试有明显改善,但仍超出0。05mm的设计要求。
"有进步,但还不够。"总工程师既欣慰又担忧。
赵四点点头:"第一次平衡通常只能解决大部分不平衡。我们需要进行微调精平衡。"
他指挥再次进行三点试重测试,但这次使用的试重质量更小,只有第一次的一半。
经过又一轮测试和计算,赵四判断需要调整配重位置和微调质量。
经过多次迭代调整后,进行了最终测试。
当主轴转速平稳提升到1500转额定转速时,振幅指示表稳定在0。04mm的位置!
"成功了!0。04mm!低于设计要求的0。05mm!"现场爆发出震天的欢呼声!
机床运行平稳,噪音明显降低,只有正常的机械运转声。
连续运行一小时后,振动值稳定在0。038-0。042mm之间,完全满足设计要求!
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